近日,金昌市总工会召开会议表彰“金昌市创新班组”,公司电仪车间电气班以合理建议、小改小革、创新改造等活动,强化班组管理,节约维修费用,取得显著成效,被金昌市总工会授予“金昌市创新班组”。
金昌鑫华焦化公司电气班组,现有班组成员29人,运行人员12人,检修人员9人,配电工7人。班组肩负着公司所有电气检修和调试、维护、可靠供电工作职责。
近年来,公司工会出台《技术创新及合理化建议管理办法》等管理制度,推动创新创效活动开展,电仪车间电气班以此为契机,立足岗位,不断围绕生产对电气控制、工艺控制进行技术创新和节能降耗改造。现已完成合理化建议和技改项目共12项重大项目,其中,脱硫1#、2#循环泵软启动控制改为变频器控制;煤塔空气炮电气控制回路改造;4#、5#、8#皮带拉绳;1#采样机;推焦车推焦杆后限;锅炉脱盐水泵直起改造为变频恒压供水系统;焦炉四大车模块控制液压站系统;循环水4台冷却塔风机安装电位器和频率表在操作间调频率;脱硫2循环泵软启动控制改为变频器控制;2#生化气浮电气控制回路改造;生化在线监测数据传输至脱硫DCS显示等项目逐步实施,并取得显著成效,就不完全统计,实现节能增效100万元。
2018年,电仪车间电气班本着节本增效、实现自动化操作的原则,在安全用电、电能节约等方面进行创新创效课题攻关,取得了很大的实效。其中,化产车间3台脱硫液循环泵单台功率160Kw,两开一备。原循环泵设计为软启动,50Hz工频运转,部分做功损失在阀门闸板上,电能能耗高,管道振动大,噪音大,导致电动机和泵体故障率高,缩短了使用寿命。通过成立攻关小组,集体跟踪调查,找到了症结,安装更换了两台变频器,泵出口阀门全开,通过调节电机频率来控制脱硫液的流量,在满足生产工艺要求的前提下,节电25%,降低了电机的运行频率。
电工电气班组经过研究,对炼焦四大车运行模块进行技改,通过PDCA攻关,找准了问题。通过对模块输出端进行全面更新改造,中间继电器使设备启动运行正常,电气故障检修率降低,使用效率得到大幅提高,保障了设备运行的使用寿命,节约检修成本约2万。