兴泰煤化公司 节能减排、技改项目成果展显著

2017年01月17日 来源: 兴泰煤化公司 作者: 徐金艳 浏览: 我要评论 字号:

 企业技改是固定资产投资的另一种重要的投资方式,对推动企业经济快速健康发展起着举足轻重的作用。为提高公司的经济效益,提高产品质量,节能减排,安全环保,清洁文明生产,变废为宝等目的。在2016年的工作中,兴泰煤化公司注重在内部挖潜更新。针对一些耗能高、产率低、设备运行年限长,部分设备严重老化制约安全生产的设备采用先进的,适用的技术、工艺,设备,材料进行了一系列的技术改造,以全面提升公司的自主创新能力。他们的主要做法有:

二分厂两万吨密封式刮板机技改:把以前密封式刮板机提升段改为立式斗提机,横向输送,利用原来的密封式刮板机机头与机尾,现每月只要对其定时保养即可以连续运行,设备完好率大幅度增加,投入技改资金2.5万元,每月节约材料费、人工工资约0.8万元,每年节约资金约10万元;活化炉钟罩阀技改:将分烟道闸板改为钟罩阀,采用水封将其封闭,冷半炉密封效果良好,防止蒸汽泄露,提高烟气质量,使余热锅炉产蒸汽量每小时提升一吨左右。投入技改资金7.5万元,每年节约蒸汽费用约70万元;一万吨炭化炉技改:将炉尾段利用两道花盘固定炉内料管,炭化料在低温段使其表面迅速硬化,减少碎料,增加得率,提高了产品表面光洁度。投入技改资金约16万元。每月直接产生经济效益13.5万元左右;捏合车间的7台630液压机技改:将原有板式水冷换热器加装风冷器来解决运行中油温过高、油水混和问题。改造后7台液压机运行油温正常,确保了液压机连续运行。改造总投资不到5万元,仅此一项技改便节约设备运行成本约300万元。

动力车间3#汽轮机技改:对动力车间汽轮机由凝汽式改为抽汽式。该项目总投资150万元,于2016年3月初开始施工,5月份完工。技改后运行状态良好。一台锅炉每小时产生的35吨蒸汽,全部进入汽轮机发电,活性炭用汽由汽轮机抽汽供给。通过改造,汽轮机每小时可多带负荷1500KW,每月可多发电108万度,可节约用水6000—9000吨,既增加了生产用汽,又降低了成本。经核算,三个月就可收回技改投资,每年可直接产生效益600余万元。

破碎炭生产线和成品生产线混淆在一起,不仅产量低,且不能保证产品质量,在不外购设备的情况下,对生产工艺进行技改,目前运行状态良好,既提升了产品质量,又提高了产品得率。

    用废旧钢材、皮带等材料完成了对一分厂、二分厂炭化炉振动给料器的改进、安装工作。炭化炉原振动给料器重新设计、加工,改成皮带变频调速装置,既控制灵活,操作方便,使用周期长,也减少了操作人员的劳动强度,提高了生产效率,保证了设备的正常运转。

根据市场对煤粒子活性炭的需求,结合无烟煤特性,利用现有生产线,经多次实验、工艺改进,成功生产出一批高碘值,高强度,高吸附值无烟煤煤粒子破碎炭。
    高压供电线路节能降耗的改造:对一分厂电锻用电改成双回路并网运行,以此来吸收动力车间的发电量,减少网购电量。      

因环保、安全工作要求,为使烟气做到达标排放,在一、二厂活性炭车间炭化工段自行研究、设计安装了5套湿法脱硫装置。

在2016的技改、大修工作中,兴泰煤化公司按照标准化管理及基建管控要求,尝试性的开展“达标创优”活动,细化工作流程,明确时间地点及各环节技术标准和原则,规范指导技改、大修工作,使技改、大修工作在标准化的指导下适度进行,真正做到“对症下药,有的放矢”,将有限的资金真正用在急需解决的设备隐患整治工作上,杜绝重复投资和浪费,使技改后各项目顺利步入良性循环轨道,发挥其真正的作用和效益。

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